张兆东在检测桥吊电气设备。
张兆东善于钻研、爱好革新,10年间为公司节省近千万成本
□本报记者 刘少树 文/图
在太仓国际集装箱码头有限责任公司,张兆东是公司码头“巨无霸”设备的电气主修,作为“金牌技师”,他兢兢业业,恪尽职守,提升了公司100多台大型设备综合利用率,确保了码头优质高效作业。
善钻研>>>
练就“金牌”技术
善于钻研,运用所学知识解决不少生产中的技术难题。2006年,张兆东作为一名大型设备电气主修进入太仓国际集装箱码头工作,他遇到的第一个“拦路虎”就是公司有8台新轮胎式集装箱龙门起重机存在“点动对箱”困难,即起重机在吊运集装箱时,由于无法精确到位,需要频繁刹车,从而造成起重机制动器因为磨损经常需要更换或解体检修,仅更换一套震动器就需2.5万元,而解体维修需要一天时间。他仔细查看大型机械维修记录,认真研究故障可能发生的原因,通过近两个月的努力,不仅解决了这一难题,还延长了起重机制动器摩擦片寿命一倍以上。
“金牌”技术并非浪得虚名。2006年,张兆东获江苏省港口电动装卸维修竞赛第七名;2012年获“姑苏高技能重点人才”称号;2015年获“苏州市劳动模范”称号。
好革新>>>
创下“金牌”效益
“大型设备电气升级换代快, 新设备功能结构越来越复杂,作为大型设备电气主修,需要不断学习新知识、获取新技术,以便让老设备延长使用寿命。”张兆东说道。
针对公司6台门机在木材作业中起升钢丝绳容易跳槽而受到损坏,他组织实施了改造,在起升钢丝绳卷筒上加装钢丝绳防跳槽和松绳装置,并在程序中添加连锁保护。改造后,其故障率下降87.5%。张兆东还先后负责了6台门机的红外线防撞装置和门机大车夹轮器改造,大大提高了设备的安全性能,提高了设备的防台风级别。同时,对公司码头老旧的1至4号门机的旋转制动器系统以及系统变频进行成功改造,提高老设备利用率;对大型设备上的投光灯进行改造,改造后节能达50%以上……
在工作中,张兆东和同事根据设备运行存在的实际问题,采用先进技术对其改造,10年间为公司节约近千万元成本。
求上进>>>
增添“金牌”成色
一旦设备出现电气故障,需要随叫随到,全天候紧急维修。2014年春节期间,公司码头4号岸桥出现故障引起设备停机,联系厂家售后服务,被告知春节假期过后才能修理,但是码头装卸任务很紧,为尽快恢复生产,张兆东和同事们放弃休假,查阅资料、制定维修方案并实施维修,通过一昼夜的努力,更换了一批相关元器件,解除了故障,恢复了生产。
张兆东利用专业知识和技术经验,提前做好各种故障预案,找到最佳、最快的解决方法;在设备日常维护保养中,及时查找发现和排除设备的缺陷和隐患,提高设备综合利用率,确保设备安全高效运行;作为公司技术骨干,他言传身教认真做好“传、帮、带”工作,为企业带出了一批设备维修人员。