杨守波精心维修保养机械设备场桥
劳动者感言付出汗水,脚踏实地工作,就有丰厚回报。
大型轮胎吊高大威武,轻轻一抓,数吨重的集装箱就提了起来。然而由于港口吞吐量快速增长,一台频繁使用的轮胎吊“累趴”在堆场上。日前,记者来到苏州现代货箱码头有限公司采访,看到助理主管杨守波正在给这台“大家伙”检查损坏部位,换上新的零部件,准备让它早日重返生产现场。
杨守波是湖北宜昌人,2006年6月进入现代货箱码头工程技术部工作。在维修保养设备过程中,他发挥主观能动性,积极开展设备检查,消除安全隐患,提高维修效率,节约了大量维修成本,他发明的轮胎吊上机稳定装置获得市总工会颁发的“金点子”奖,参与实施的“油改电”项目获得苏州市总工会颁发的保增长促发展最佳合理化建议“金点子”成果奖,所在班组获得全国水运系统安全班组等殊荣。
一项设计节约资金97万
2008年,现代货箱码头对21台轮胎吊实施“油改电”,杨守波负责现场改造安装与调试。这个技改项目是江苏省节能减排重点技改项目,牵涉的新技术多,专业交叉多,而且时间紧、任务重。牢记领导重托,杨守波制定项目施工计划,合理安排有限人手,带领施工人员在露天场地上日夜奋战,顶着38℃以上的高温一干就是七八个小时。
在没有成功经验可借鉴的情况下,他刻苦钻研技术,与施工队沟通交流,改进优化施工工艺,打通多个技改关键点,发明了“油改电”上机稳定装置。按照原来的设计,电缆换向采用地面卷筒缠绕的方式,但是实际操作时电缆经常不能自动回到卷筒上,并且卷绕操作繁琐,增加了上机电缆长度。针对这一实际,他自行设计了一套轴承换向装置,不仅可以实现电缆自由换向,简化操作程序,减轻电源转换操作的劳动强度,缩短电源转换作业时间,而且大大节省了设计和安装费用。与卷筒装置相比,这一设计节约资金97万元。
随着轮胎吊全部改造到位,现代货箱码头成为国内首批全部采用“油改电”的码头。按照百万标箱为标准计算,码头一年直接减少二氧化碳排放量超过3300吨,降低噪音污染超过50%,节约经营成本近800万元。
保养维修设备精心细致
随着一批批设备的安装到位,杨守波参与制定大型设备的维修保养计划、技术规范、安全操作、日常管理等制度,编写设备保养作业指导书,开展安全教育、故障分析,带领组员们仔细检查设备,发现隐患,认真整改,发现故障,及时修复,有效减少了设备故障率,提高了设备的安全运行率。
在一次检查中,他发现吊具电缆极易出框,任其发展会严重损坏电缆。针对这一隐患,他立即调出设备档案,连夜制定整改方案。整改方案通过审核后,他迅速组织实施,加高储缆框入口,增加框内电缆的垂缆重量,减小电缆入口的口径,避免框外电缆因为框内电缆盘圈的惯性和大风作用而左右乱甩。经过试验,这一整改有效减小了吊具电缆损坏的可能性,为公司节约成本10万元以上。
由于杨守波工作兢兢业业,成效显著,公司提拔他担任轮胎吊组助理主管。在他身体力行和示范带动下,他所在的班组不断提高维修保养水平,消除了多个安全隐患,动脑筋想办法,为公司节约了数额可观的维修成本。